摘要:叙述
抛丸机组的工艺流程和技术参数,介绍PLC控制系统的具体功能,该控制系统投入运行后,效果良好。
关键词:PLC;变频器;网格技术;抛丸机;自动控制
1工艺简介
抛丸机组主要包括抛丸机辊道及上压辊、4台与水平线成45°交错布置的抛丸机、2台螺旋收丸机、2台丸料提升机、1套给丸阀门控制机构,以及丸料的净化及除尘设备等。抛丸机布置如图1所示,圆棒材经过抛丸机组后,可将其表而的氧化铁皮清除掉。
图1 抛丸机布置示意图
当棒材通过抛丸机组时,通过四个象限处的抛丸机组喷抛丸料,给棒材表而进行抛光。经抛丸后的丸料及杂物,靠自重落入卜部的丸糟中,并通过螺旋收丸机,将料送到丸料提升机的地坑里,丸料经提升机皮带上的刮斗提升到机组的上方,并卸到固定的接丸斜板上流入分选筛。筛子将大的氧化铁皮及其杂物筛选出来,并人工定期排放。其丸料及粉尘从筛子上落卜。在此处,由于抽风机的作用,将丸料中的碎丸粒子粉尘随风带走。正常丸料又回到丸料仓内。抛丸后棒材表而的质量达到Asg 2.5 ~3.0*,设备噪音较大不超过85 dB。
2控制系统
2.1 HMI功能
在现场操作箱上,安装了西门子OP3操作而板,通过Profibus- Dp通讯线与S7- 300 PLC连接。在操作而板上,设定棒材的直径、传输辊道的线速度、棒材的长度、还可以监控通讯状态。
2.2 PLC功能
PLC采用西门子S7- 300,这套系统具有就地与远程、自动与手动功能。
自动过程*先,1#抛丸机起动,经过Y/△运行后,延时5 s, 2#抛丸机起动,Y/△运行后,再延时Ss,以此类推,3#, 4#抛丸机起动,在4台抛丸机运行后,再依次分别起动2台螺旋收丸机和2台丸料提升机。这样起动可以避免对电网的冲击。
手动过程可以通过操作箱上的按钮,分别控制4台抛丸机起动、停止,2台螺旋收丸机和提升机的起动、停止。
设备启动联锁在设备两侧各有一个检修门,任何一侧门没有关上的话,4台抛丸机组无法起动。或者,当设备运行时,打开任何一侧门时,4台抛丸机将停止工作,起到安全防护作用。
2.3棒材传输系统
抛丸机辊道由5台电机组成,采用欧陆变频器控制,变频器的给定由PLC程序计算,控制电机转速,速度的大小由操作而板设定。根据工艺要求,不同粗细的棒材,速度各不相同。
在对Φ16到Φ35 mm之间的棒材进行抛丸处理时,3个上压辊起作用,目的是防止细棒材在辊道上打滑。3个压力辊由抛丸机入口光电编码器和3#辊道上的编码器控制。通过PLC程序运算、判断,当棒材运行到1#与2#辊道之间时,1#上压辊压卜;当运行到2#与3#辊道之间时,2#上压辊压卜;当运行4#与5w辊道之间时,3#上压辊压卜;当棒材离开设备时,3个上压辊全部抬起。
2.4丸料给定系统
在操作箱上有一个刻度盘,刻度从0%一100%,用来控制气动比例阀开口的大小。调整进入4台抛丸机的丸料数量,不同粗细的棒材,丸料的数量不同。同时,也考虑抛丸处理后的棒材表而的粗糙度,如果达不到要求,加大丸料数月目。
3运行效果及改进
西门子操作而板oP3属于早期产品,画而采集故障点少,功能也少。建议采用功能强大的西门子oP系列操作而板,把抛丸机组设备如抛丸机、提升机、收丸机、辊道和丸料控制等各检测点的状态,采集到操作而板里。当某一检测点出现故障时,在操作画而上显示相应的信息,这样,便于操作工处理故障,提高设备作业率。
该设备在运行初期,两个检修门的开关接点接触不好,操作电源无法合闸。开关采用EVCHNER型号安全开关,采用线圈吸合带动机构,去控制一组常开和常闭接点。由于采取了这种传动机构,经常出现安全开关在得电时,常开接点闭不上的现象,即机构处在中间状态无法启动抛丸机组。后来,我们采用了国产普通型行程开关,在检修门上焊一块角铁,当检修门关闭后,让角铁触动行程开关机构,去控制一组常开和常闭接点,改装后效果很好。
抛丸机组自投入运行一年多来,整个PLC控制系统运行稳定、可靠。
4结语
抛丸机自投入运行以来,PLC控制系统运行稳定,减轻了工人的劳动强度,为企业实现现代化大生产提供保证。但系统也有不完善的地方,如操作而板报警尚不够方便,这有待于我们在今后工作中逐步完善,使系统功能更加强大。