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    抛丸机使用中的常见问题及解决方法

    日期2018-04-12
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    【摘要】简述了抛丸机的结构 、工作原理、主要特点以 及抛丸中出现的常见问题及相应的解决方法。

    【关键词】抛丸机 ;丸料清扫;钢板变形 ;钢板预处理线

    抛丸机是利用高速旋 转的抛头将钢丸加速到一定的速度后,将高速钢丸射向需要清理的工 作表面 ,通过打击将表面的氧化物去除的过程 。清理速度的快慢取决于钢丸的流量,直观反应出来的就是抛丸器负载(电流的变化) 。

    经过抛丸清理后的效果主要有两个指标:1.表面粗糙度标准。2.表面 清洁度标准。因我们的抛丸的下道工序热处理炉对钢板清洁度的要求 较高,至少达到Sa2.5 *,较好达到Sa3 且主要是淬火。如果钢板下表面的氧化物没有清除彻底。进入炉内后,在高温下氧化物会粘附在热处理炉的下表面结成瘤状物。然后瘤状物 反过来会对炉内进行处理的钢板下表面 ,反向施压形成凹坑(辊印)。 现在市场上对产品表面质量的要求日趋严苛 ,有辊印的钢板会造成大 量的客户投诉,不仅影响产品在客户心目中的形象,同时也造成了客 户索赔的大量增加,严重影响了经济效益。

    针对这种情况  ,抛丸机成了关键的设备,抛丸质量的好坏直接影响了钢板的下表质量。 所以钢板下表的抛丸质量是重点检查的对象。我们使用的是 抛丸器的通过式抛丸机 ,抛头采用的是37KW直联结构  ,具有 传动效率高 、抛丸量大 、覆盖面积大的优点。抛头的放置是上下对称、 前后对称的布局。 设备投入使用后 ,效果还是基本达到预期的 要求的 。但也存在一些小问题。比如本机的丸料清扫采用的是三道清 扫工序:1、刮板清扫2 、滚刷清扫3、高压风机吹扫。 正常使用时 这三道工序是能够满足清扫要求的,出抛丸室的钢板表面基本无钢丸。 但由于是进口设备当时设计这套清扫装置时,是按归照钢板每米弯曲 率为6mm ,事实上由于种种原因,经常达不到标准 。这样只能人为地 将刮板抬高 ,从而导致过多的钢丸进行刷扫环节,超出了机器当时的 设计能力 。这样出抛丸机的钢板表面就带出了不少钢丸 。

    在设计的时候较薄的板是10mm,在实际操作中经常有6mm 的钢板进 行抛丸。还有9 镍钢,这种钢的材质比较软。但在轧制的时候表面要 增加一层保护涂层 ,需要用较大的抛丸量来进行处理。经常出现钢板 变形,一般表现为向上凸起。初期分析以为是上表抛丸速度过大,将 钢板向上拱起。然后将下表的电流调小,实验后发现效果并不理想 。 后来分析钢板凸起的原因,应该是抛丸应力引起的变形。这种情况在 厚板上面反映并不明显,但在薄板上非常明显。

    还有就是观察 抛丸后的清洁度效果时 ,一般都采取人站在钢板上表来观察 。下表一 般不检查,只是通过电流相同,来确定下表的质量应与上表面一样。 事实上经过一段时间的使用发现,后道工序中常化炉的炉辊结瘤情况 还是比较严重的。推断应该是抛丸质量出了问题,上表面抛丸没有问 题,不代表下表面的抛丸质量也好 。

    针对这些情况 ,我们作了 以下改进。

    1)在原抛丸机的出口处增加一道刷扫及吹扫装置 。 并且在底部增加了自动回收丸料螺旋 ,将收集到的钢丸送回抛丸室内。 增加的刷扫采用与原机器联机的方式,高度通过HMI 输入进PLC 动运行 。这样经过两道清扫系统,即使钢板变形再严重 ,也能保证出来时不带钢丸出来。即改善了现场的工况,不再有多余的钢丸带出 , 同时也减轻了工人的工作强度 。

    2)针对抛丸后钢板变形的状况, 经多次实验研究后发现是抛丸后钢板表面残余压应力而引发的变形。 正常抛丸时 ,上下表面的抛丸量如果相等时,那么上下表面的残余压 应力会相互抵消。现在抛丸后常出现的状况是 ,钢板向上表面的凸起。 说明钢板上表面的残余压应力较大,也就是说上表面的抛丸量比下表 面大 ,一般来说抛丸电流直接反应的就是抛丸量。所以正常调校时会 将上下表面的电流调成一致。直觉上应该是上下表面抛丸的情况应该 是一样的,但事实上由于下面的抛丸器是将钢丸向上抛出,同样的负 载情况下,抛出的钢丸是会比上面的要少一些。分析后 ,我们决定将 下表的抛丸电流调校成比上表大10%,这样钢板的凸起现象基本杜绝

    3)钢板下表的抛丸质量难以监控的情况,我们对现场的辊道基础作了改进。在抛丸室出口外的辊道下方,增加了一个观察坑。 如有需要 ,我们可以在坑中观察每一块钢板下表面抛丸情况。此外对 下表的抛丸质量不仅止于视觉上的抛丸干净,还用白色胶带对下表进行粘附检测。具体做法是,将白色胶带粘在刚抛丸出来的钢板下表, 撕下后用10 倍放大镜观察上面粘附的铁粉多少 。同时根据不同的抛 丸清洁度情况,制定了5 *标准并制成样板 。规定只有达到2 *以上 的才算达标,方可进入下一道工序。

    小结 :
    经过以上几项改进后 , 抛丸机的使用完成能达到生产工艺的要求 。对抛丸后钢板 板形的改善,尤其是下表抛丸质量的改善 ,直接减少了常化炉炉辊的 结瘤现象,同时取得了较好的经济效益。


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